昆明地区砾砂复合地层土压平衡盾构渣土改良技术
近年来, 由于土压平衡盾构掘进过程中对周围环境影响小、占用场地小且施工速度快, 地铁区间隧道大多采用土压平衡盾构施工。然而, 顺利掘进的关键是使盾构渣土保持为塑性流动状态
国内外学者对各种地层条件下渣土改良技术进行了研究, 苏小江等
综上所述, 虽然很多学者对不同类型地层的渣土改良技术做了较深入的研究, 但对昆明地区砾砂复合地层的研究较少;且以往的研究大多局限于改良渣土自身性质, 鲜有将渣土改良及其对掘进参数的影响结合分析。为此, 依托昆明地铁4号线苏小盾构井—小菜园站盾构区间工程, 结合现场跟踪试验与室内试验, 研究渣土改良方案, 并分析相关掘进参数变化特征, 以期为工程顺利实施提供帮助。
1 工程概况
苏小盾构井—小菜园站盾构区间设计里程为YDK7+705.900—YDK8+221.200, 隧道全长515.3m, 区间隧道顶板埋深10.1~27.4m, 纵断面为V字坡。根据地质勘察资料可知地层条件复杂, 盾构施工将穿越包括 (2) 2粉质黏土层、 (2) 3淤泥质土层、 (2) 5粉土层、 (2) 6粉砂层、 (2) 7细砂层、 (2) 10砾砂层等在内的十余种土层。其中, K7+828.646—K7+934.746段 (管片环124~211) 盾构穿越主要由 (2) 7细砂层与 (2) 11圆砾层组成的复合地层, 地层中分布少量粉质黏土, 故将该区段单独划分为1个掘进组段。
渣土颗粒级配影响其流塑性、渗透性、保水性等, 为了解砾砂复合地层的颗粒级配, 取第131环渣土烘干后进行筛分试验, 可得该渣土颗粒级配曲线如图1所示, 不均匀系数Cu=7.55, 曲率系数Cc=3.56。由此可知该地层渣土级配不良, 颗粒粒径连续性较差, 缺少中间粒径颗粒。
区间地下水位埋深为2.62m左右, 含水层呈带状多层相间分布, 贯通性、透水性良好, 在区间隧道施工过程中可能发生喷涌、掌子面失稳、排土不畅等事故, 风险较大。因此, 有必要进行渣土改良, 以保证螺旋输送机排土顺畅及掘进参数稳定, 最终实现顺利掘进。
2 渣土改良试验
2.1 现场试验
选取代表性掘进环开展试验, 地层主要由细砂与圆砾组成, 部分区域夹杂少量粉质黏土。盾构机掘进过程中, 在渣土传送带口取足量渣土进行坍落度试验, 测试其流塑性。试验结束后取少量土样留存, 以测其含水率。每掘进1环重复进行2~3次试验, 以减小偶然性对试验结果的影响。使用水和泡沫对土渣进行二次改良, 直至渣土状态满足理想塑性流动状态。坍落度试验结果如表1所示。
结合坍落度与渣土状态综合评价改良渣土的流塑性。由表1可知, 改良后的渣土坍落度均<5cm, 可知渣土流动性差、可塑性低且黏度较大, 前期渣土改良效果差, 改良参数设置不合理。此种状态下盾构机难以顺利掘进, 掘进过程中刀具磨损严重、土仓压力难以控制、螺旋输送机排土不畅, 甚至易出现结泥饼现象, 需利用泡沫、水等改良剂对当前渣土进行二次改良, 提升渣土流动性。通过试验确定渣土改良至理想塑性流动状态时的改良剂用量, 并计算得出适用于该地层的改良参数。基于上述3组试验的二次改良结果如表2所示。
在现场试验1的基础上开展室内试验1-1, 按20%的注入比向渣土中添加泡沫, 可使渣土坍落度提高5cm左右, 但这种状态下渣土依旧不满足流动性要求。试验1-2在试验1的基础上继续增大泡沫用量, 按50%的注入比向渣土中添加泡沫, 坍落度达11.2cm, 流动性较好。由表2可知, 试验1-2相对于1-1, 泡沫注入比增加30%, 渣土坍落度仅提高2cm左右, 渣土流动性改善效果有限。
鉴于此, 在试验2的基础上适量增加水及泡沫用量, 对渣土进行二次改良。试验2-1在试验2的基础上按20%的泡沫注入比添加泡沫, 坍落度达10.8cm。在试验2的基础上向渣土中逐渐加水, 当加水量达每环5 720L时得到试验2-2, 坍落度达11.5cm, 流动性较好, 改良效果与试验2-1相当。为探究水的改良程度, 在试验2-2的基础上增加每环用水量至8 800L得到试验2-3, 坍落度可达19.8cm, 流动性良好且塑性较好。
由上述结果可知, 当泡沫使用量不变时, 在一定程度上增加水的用量可改善渣土流塑性。考虑经济因素, 主要通过增加用水量改良渣土。在试验3的基础上逐渐向渣土中增加水量, 当每环渣土用水量增至1 540L时得到试验3-1, 坍落度仅提高至1.6cm。当每环渣土用水量增至5 720L时得到试验3-2, 坍落度提高至7.7cm。当每环渣土用水量增至8 800L时得到试验3-3, 坍落度骤增至17.2cm, 渣土流动性及塑性良好。
基于上述试验结果可知, 当泡沫注入比为20%时, 单纯增加注水量可有效提升渣土流动量, 且渣土塑性良好, 不会出现泌水、离析等现象, 改良效果较好。结合试验结果, 对于 (2) 7细砂层与 (2) 11圆砾层组成的复合地层, 计算得到渣土改良参数如表3所示。
2.2 室内试验
2.2.1 含水率测定
现场坍落度试验完成后, 取中心处渣土测定其含水率, 并统计坍落度与含水率的关系, 统计结果如图2所示。
由图2可知, 渣土坍落度与含水率大致呈正相关关系, 且二者线性关系较强。可知当渣土坍落度为10~20 cm时, 含水率为30%~40%。参考现场坍落度试验结果, 综合考虑流动性及塑性, 可认为当坍落度为13~18 cm时, 流动性与塑性均较好, 此种状态下盾构机能顺利掘进。因此, 含水率为34%~37%可作为渣土改良工作的参考标准。
2.2.2 渣土液、塑限测定
土体液、塑限能较直观地反映含水率范围。由土体颗粒级配曲线可知, 该地层中粒径<0.5mm的渣土占比为50%~60%。因此, 取现场部分试验环渣土烘干后筛分得到粒径<0.5mm的渣土, 采用液、塑限联合测定仪测得锥入度与相应含水率, 试验结果如表4所示。
由表4可知, 粒径<0.5mm的渣土塑限为20%左右, 液限为35%左右。当渣土含水率>35%且黏稠指数>0.6时, 该粒径范围内的渣土处于流态。由于粒径<0.5 mm的渣土含量占总粒径含量的一半以上, 其性质对渣土整体性质具有较大影响。因此, 可推断现场渣土处于较理想的流塑性状态时含水率约为35%, 与前文34%~37%的含水率基本一致, 可在一定程度上证明前述渣土改良方案合理。
3 掘进参数分析
为研究渣土改良对盾构机掘进参数的影响, 选择若干试验环进行研究, 并分析影响特征。改良参数和现场坍落度试验结果分别如表5, 6和图3所示。
3.1 渣土改良对总推力的影响
盾构总推力是土压平衡盾构施工过程中重点控制的参数之一, 能直接反映掘进过程中盾构机所受阻力值。试验环掘进时的总推力曲线如图4所示, 当坍落度<10cm (第188环) 时, 改良效果差, 土体流动性差, 掘进过程中盾构机总推力大, 且单环推力波动量大, 掘进状态不稳定;当坍落度为10~13cm (第189环) 时, 渣土流动性有所提高, 盾构机总推力值随之下降, 但波动较剧烈;当坍落度>20cm (第200环) 时, 渣土可塑性差, 流动性过大, 土体状态不稳定, 造成盾构机总推力波动量较大, 盾构机掘进状态不稳定;当坍落度为13~18cm (第193环) 时, 可使渣土处于较好的塑性流动状态, 其流动性、稳定性较好。
3.2 渣土改良对土仓压力的影响
土仓压力的主要作用是平衡掌子面压力, 其稳定性直接影响盾构机能否顺利掘进。土仓压力变化曲线如图5所示, 第188环渣土坍落度为0cm, 其土仓压力数值过大, 且掘进过程中波动剧烈, 稳定性差;第189环渣土坍落度为10.2cm, 掘进过程中土仓压力波动程度有所减缓, 但仍起伏较大;第193环经渣土改良后, 渣土流动性及状态较理想, 掘进过程中土仓压力适中且较稳定;第200环为过改良渣土, 虽然土仓压力处于较低水平, 但其稳定性较差, 数值起伏大, 不利于盾构机的有效控制。因此, 改良状态适当的渣土可使盾构机在掘进过程中土仓压力值合理, 且具有更好的稳定性。
3.3 渣土改良对刀盘扭矩的影响
盾构机掘进时切削渣土的难易程度体现在刀盘扭矩上, 改良状态良好的渣土可使盾构机刀盘切削时所受阻力较小, 且刀盘扭矩值较稳定 (见图6) 。由图6可知, 盾构机刀盘扭矩基本为1.4~2.5kN·m。第188, 189环坍落度较低 (0.4~10.2cm) , 刀盘扭矩整体较大且不稳定;第193环坍落度为14.7 cm, 刀盘扭矩值较稳定;第200环坍落度>20cm, 刀盘扭矩较小, 且波动范围进一步减小。由此可知良好的坍落度有助于刀盘扭矩稳定。
3.4 渣土改良对螺旋输送机扭矩的影响
渣土流动性对螺旋输送机排土效果的影响较大, 流动性好时排土顺畅, 且能耗小。因此, 通过螺旋输送机扭矩分析渣土改良对排土状态的影响。螺旋输送机扭矩曲线如图7所示, 当坍落度在0~18cm增加 (第188, 189, 193环) 时, 螺旋输送机扭矩值随之减小, 且单环扭矩值波动量也随之减小;但当坍落度>20cm (第200环) 时, 渣土流动性过大, 趋于液体, 与螺旋输送机间的摩擦力减小, 运输时将存在下滑趋势, 造成渣土排出困难。因此, 渣土流动性应控制在理想范围, 以保证出土顺畅。
4 结语
针对昆明地区粒径连续性差的砾砂复合地层, 通过选择合适的试验段进行渣土二次改良试验, 并总结改良技术方案, 得到以下结论。
1) 昆明地区砾砂复合地层盾构渣土合理坍落度为13~18cm, 此时渣土流塑性状态较理想, 且盾构机能顺利掘进。
2) 对于昆明地区砾砂复合地层渣土而言, 单纯增加泡沫注入比对其流动性的改善效果不明显。由试验结果可知, 在泡沫注入比为20%的情况下仅增加注水量即可提高渣土流动性。
3) 渣土坍落度与含水率存在线性关系, 当坍落度在理想范围内 (13~18cm) 时, 含水率为34%~37%, 与通过液、塑限试验得到的渣土处于流塑性状态时的含水率基本一致。
4) 盾构机采用优化后的改良参数掘进, 其推力、刀盘扭矩、螺旋输送机扭矩均保持在合理范围内, 且稳定性更好。土仓压力在掘进过程中波动较小, 渣土改良效果显著。
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