天津平安泰达金融中心超深基坑内支撑体系优化设计与应用
1 工程概况
天津平安泰达金融中心项目位于天津市河西区,东侧为南昌路,南侧为合肥道,西侧为九江路,北侧为马场道,其中马场道及合肥道为重要交通干道,项目地理位置显著,既有环境非常复杂,车流、人流极密集。项目周边环境如图1所示。
项目由56层办公楼、62层公寓楼、4层裙房和5层整体地下室组成,建筑最高为313m。工程总建筑面积30.6万m2,总用地面积2.4万m2,南北长213m,东西宽109m,是集甲级办公、高端公寓、艺术主题购物中心于一体的超高层建筑。项目效果如图2所示。
图1 项目周边环境
基坑面积1.45万m2,基坑周长490m,基坑开挖深度24.5m,最深31.3m,土方开挖量约40万m3,基坑距用地红线仅1~2m,施工场地极狭小,基坑周边遍布热力、燃气、供电、输配、雨水、污水、电信等百余条管线。地下连续墙截断第2承压含水层,坑底处于第1承压含水层位置,基坑突涌风险大。
图2 项目效果
根据本场地地层分布特性及区域水文地质条件,场地埋深58.00m范围内可划分为1个潜水含水层和2个承压含水层。潜水含水层埋深约14.50m;组成第2承压含水层埋深约58.00m。潜水含水层与第1承压含水层之间、第1承压含水层与第2承压含水层之间一般分布有较厚的黏性土作为相对隔水层,可概化为3个相对独立的含水组。
2 原内支撑设计与施工难点
原内支撑设计采用地下连续墙+5道钢筋混凝土内支撑的支护方案,支撑为全封板设计,根据基坑形状,选用眼镜形水平支撑体系。两圆半径为37.4m,为了减小基坑变形、增加支撑刚度,在支撑周边设置边桁架。原内支撑体系设计如图3所示。
图3 原内支撑体系设计
由于地处城市核心区,材料进出场及土方外运均利用22:00至第2天4:00的6h,材料倒运和土方外运压力极大,支撑平面封板面积大,造成材料垂直运输压力大,增加材料倒运难度;撑下掏土量大,增加土方外运难度,工期紧,土方开挖开始至春节假期前停工仅275d,如按原设计施工,275d施工完毕5道支撑、6步土方极为紧张,底板难以封闭,难以使基坑处于稳定状态,极易造成基坑深层位移增大及承压水突涌等安全隐患。
利用原内支撑体系设计,土方装车标高只能降低至-8.000m,开挖第3~5步土方时需进行土方接力,使用长臂挖掘机和抓斗机。2个环形栈桥过于陡峭,渣土车在环形栈桥上行驶均为弯道,转弯半径过小,安全隐患增加,现场场地极狭小,场地布置难度高,已无法按2个环形栈桥设计的理想状态使渣土车从支撑南北侧运输土方。环形栈桥对支撑刚度几乎无增强效果。
原支护结构平面设计时受到地下室结构设计制约,由于办公塔楼和公寓塔楼先行施工,公寓楼地下室内嵌钢板剪力墙,导致混凝土内支撑平面设计需避开内嵌钢板的剪力墙,制约基坑内支撑平面布置形式,导致公寓楼侧支撑封板面积增加。
原内支撑与土方开挖面最小间距仅2.2m,撑下掏土仅能采用小型挖掘机,施工效率低下。原支撑体系剖面如图4所示。
图4 原支撑体系剖面
3 支撑优化设计
综合考虑支撑刚度控制基坑变形,高效组织施工,以经济、合理等方面对支撑平面形式进行优化设计。利用BIM技术对支撑与地下室正式结构进行碰撞检测,分析得出制约因素为公寓楼地下室内嵌钢板剪力墙的结构形式,塔楼结构先行施工,支撑换撑、拆撑跟不上塔楼结构施工工况,导致支撑平面布置受限极大。
优化设计阶段利用MIDAS,PKPM等软件验算,取消公寓楼地下室钢板剪力墙后,结构承载力、挠度变形等指标均在规范允许范围内。通过与设计院沟通,取消地下室钢板剪力墙、增加钢筋布置,减少地下室钢结构用钢量,使得支撑平面布置形式更加灵活。
综合考虑工程整体工期、基坑安全、环境需求、建造成本等因素,对基坑设计进行优化调整,由原设计5道支撑优化至4道,在确保基坑安全的前提下,支撑间距由2.2m加高至3.1m,满足支撑下中型挖掘机开挖需求;支撑平面封板面积由9 500m2缩减至6 300m2,为土方开挖、支撑及地下结构施工、后续支撑拆除等工序创造了更有利条件。通过BIM技术对支撑和正式结构进行碰撞检查,优化调整支撑布置,达到不影响支撑及塔楼结构施工的目的。基坑原设计全封板如图5所示,部分范围支撑平面面积优化如图6所示。
图5 基坑原设计全封板
图6 部分范围支撑平面面积优化
充分利用基坑支撑体系,使混凝土内支撑与出土栈桥合二为一,提高内支撑刚度的同时提高栈桥的稳定性。布置上避开2栋塔楼结构,将出土栈桥随土方开挖不断向下延伸,土方运输车辆可直接下至基坑底部,有效降低土方的垂直开挖高度,实现挖掘机、渣土车、混凝土罐车等车辆直接行驶至相应工作面上,加快土方装车速度及内支撑施工速度。优化后的支撑设计效果如图7所示。
图7 优化后支撑设计效果
在确保基坑安全的前提下,结合在天津地区深基坑的成功经验和做法,对支撑方案进行研究、分析,并对地下连续墙配筋、支撑内力、变形、位移等相关数据进行验算,基坑相关技术数据满足一级基坑要求。
通过塔楼边界优化留置反压土,基底抽条开挖回灌素混凝土两种方式,提高基坑内支撑体系的整体刚度,最大程度控制基坑变形。以办公楼区域(坑深26.75m)为例,基坑大面积开挖深度24.25~26.75m,地下连续墙已施工完成,结构后期进行深化设计。优化前后基坑深度分布及基础剖面如图8所示。
为了较好控制基坑变形,办公楼区域基坑周边底板厚度由3.7m优化为1.2m,基坑周边留有5m宽、2.5m厚原状土体,考虑其有利作用,为了加快施工工期,优化支撑体系,优化前后支撑剖面对比如图9所示。
图9 支撑优化前后对比
4 实施效果
通过对施工工况的分析,结合现场施工经验,反推设计创新,使得支撑封板面积由原9 500m2减小至6 300m2,对土方开挖、基础底板施工、地下结构施工等较有利,加快施工进度。支撑基本避让出塔楼结构范围,减少支撑与塔楼结构碰撞。支撑与裙楼结构碰撞概率也降到最低,较大程度上提升裙楼地下结构施工速度。通过对塔楼边界优化以留置被动反压土,基底抽条开挖回灌素混凝土等具体措施,考虑留土作用,对支撑结构截面及配筋等进行重新设计验算,将5道支撑减少至4道支撑,使得坑底最小开挖面达3.1m,达到中型挖掘机撑下挖土的作业条件。减少1道支撑结构减少了施工、养护(上接第73页)时间与成本。
图8 优化前后的基坑深度分布及基础剖面
通过结合栈桥与支撑的关系进行栈桥设计,使栈桥与支撑合二为一,增强支撑刚度,利用支撑进行车辆行驶,并在支撑上形成4个出土岛,利用栈桥坡道双向通车,使渣土车能直达土方开挖面取土运出,使1个超深基坑在立面上通过栈桥分解成3个较浅基坑施工,在平面上利用出土岛形成若干出土区域,多点出土。在狭小场地空间有限的情况下,“撑桥一体化”设计使得渣土车能利用支撑和栈桥直达坑底取土运出坑外,加快了土方开挖速度,能尽快形成支撑,减少了基坑变形发展,减少了深基坑施工对周边环境的影响。
本工程实现工程土方日出土量2 000m3,最高达3 600m3,基坑近40万m3用时198d快速开挖完毕,较计划工期缩短90d,获得工期效益等直接效益达1 200余万元;有效减少了基坑时空效应的变形,基坑地下连续墙深层位移仅36mm,道路管线沉降仅28mm,基坑及周边环境变形安全可控。
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